由于化学纤维原材料松散、生产加工过程易产生静电、纤维扭结揉搓,因而简单产生棉结。棉结是纯聚酯纤维纱的主要指标之一,如何减少生产流程中棉结的产生,是纺制纯聚酯纤维纱的一个关键点。
1纯聚酯纤维纱工艺流程
国外某厂采纳全套我国清梳联设备生产纯聚酯纤维针织物纱,工艺流程如下:
FA006C型自动抓棉机→AMP-2000型金属火星探测器→FA017型混开棉机(附ZFA05lA型凝棉器)→TF23型中间给棉机(附A04.5B型凝棉器)→FA108E型开棉机→A045B型高架凝棉器→TV425B型输棉风机→FA177A型喂棉箱→FA221B型梳棉机→FA306型并条机→FA306型并条机→TJFA458型粗纱机→FA1508型细纱机
原材料为1.3dtex、长度38mm的聚酯纤维,纺T19.5tex、T14.5tex针织物用纯聚酯纤维纱。正常开车试验,乌斯特成纱指标测试中棉结指标偏高。针对这种情况,我们对原流程的部分工艺进行了改进,经工艺试验后,确定佳工艺,不仅棉结有了下降,其他指标也有了改善与提高。均达到乌斯特2001公报25%水平。
2工艺技术措施
2.1开清棉
(1)开车过程中发觉.ZFA051A型凝棉器简单阻塞,棉流通道不光滑,化学纤维原材料简单挂堵,大量的阻塞简单增添棉结形成的机会。为此对通道进行光滑处理,并且严格操纵FA006C型抓包机扣手的下降动程在2mm以内,大大减少了堵车现象.基本解决了这一问题。
(2)严格归条的使用比例。归条的使用早先是放在混棉机之后的帘子上,忽多忽少,不简单把握比例,集中使用归条,也简单造成棉结的增多。要求归条经过撕短后.在棉包的夹缝中使用,每批包严格按比例搭用。
(3)将FA108E型开棉机的打手速度降低,从650r/min降到550r/min,减少对纤维过度打击,造成棉结增添。
2.2FA221B型梳棉机工艺调整
(1)刺辊速度从926r/min降低到810r/min;
(2)对梳棉机的各部隔距进行了反复试验对照,确定隔距如下:
给棉板~刺辊:0.76mm
刺辊~预分梳板:1.42mm
刺辊~锡林:0.18mm
锡林~盖板隔距:0.36mm、0.30mm、0.30mm、0.30mm
锡林~前罩板隔距:0.76mm
锡林~后罩板隔距:0.76mm
锡林~前固定盖板隔距:0.30mm
锡林~后固定盖板隔距:1.09mm
锡林~道夫:0.13mm
2.3并条工艺调整
并条工艺如表1所示。
表1 并条机工艺(头道) | ||||||
并条工艺参数 | 定量/g·(5m)-1 | 出条速度/m·min-1 | 罗拉隔距/mm | 后区牵伸/倍 | 总牵伸/倍 | 并合根数/根 |
该前 | 23 | 350 | 10×18 | 1.9 | 9.39 | 8 |
改后 | 23 | 350 | 10×18 | 1.81 | 7.04 | 6 |
通过以上工艺改进与措施的落实,各项质量指标及棉结指标有了进一步改善与提高。工艺改进前后成纱质量指标对照见表2。
表2 工艺改进前后成纱质量 | |||||
项目 | 品种/tex | 条干CV/% | 细节/个·km-1 | 粗节/个·km-1 | 棉结/个·km-1 |
改进前 | T19.5 | 12.05 | 0.25 | 5.06 | 19.2 |
改进后 | T19.5 | 11.86 | 0.42 | 3.5 | 12.33 |
改进前 | T14.5 | 13.2 | 2.42 | 13.7 | 29.28 |
改进后 | T14.5 | 13.06 | 1.73 | 9.84 | 18.86 |
3其他小心事项
(1)加强对并条机喇叭口的检查,发觉磨损应及时更换,预防挂花。(2)由于化学纤维油剂的存在,生产过程中残留在过棉通道,造成通道不光滑,引起挂花,也会造成增添棉结的机会。要求对各通道定期进行擦洗清洁,预防挂花。
4结束语
化学纤维生产有着其特殊性,除了以上的措施外,温湿度也是一个很重要的因素,要完量减少静电对生产的影响,相对湿度把握在62%~65%左右较合适。各部气流要通畅,减少挂花与阻塞,也是减少棉结不可忽视的因素。
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