尽成单位:浙江省湖州三友印染有限公司
活性染料的水洗主要可分为二个阶段。是消除纤维表面浮色、盐与碱、糊料的脏洗阶段;第二是消除纤维内部浮色,以提供较好的染色坚牢度。分析了影响水洗效果的主要因素:包含染料的性质、电解质浓度、水洗温度、洗液pH值、布料带液率、水质与皂洗剂等。在传统水洗基础上提出了全新的全沸洗工艺,比较了传统水洗工艺与全沸洗工艺的特点。经过实践证明,活性染料平幅全沸逐格溢流洗工艺比传统水洗工艺产品,水洗牢度提高0.5~1级,节水30%~40%,节省蒸汽15%~20%,水洗效率提高20%以上。
基本原理
水洗温度高,纤维溶胀充分,染料的分子休闲加剧而更易扩散,染料对纤维的亲与力降低,染料溶化度增添。对于印花布料,可使糊料更好地膨胀,从而较快地消除糊料,延续高温水洗时,浮色染料很简单从纤维内部扩散出来并解析扩散至水洗液中,即使在大量电解质条件下,浮色染料也不会聚拢,返沾白底,浮色消除洁净,染色坚牢度提高。
逐格溢流,流动热水,脏水形成浓度梯度差,前脏后清,布料向来处在由浓到淡的热水槽中,染色坚牢度提高,印花白底不易沾污。
技术创新点
浮色染料消除洁净,染色坚牢度好,印花白底沾污小,各项湿牢度提高,0.5级以上。
消耗水量少,蒸汽也相应减少,节能减排效果显著。
提高水洗机生产效率,尤其是深色印花布上这个新工艺优势更明显,深色白底上比传统水洗工艺减少一次水洗。
适用范围
活性染料的延续轧染,长车延续水洗。
活性印花平幅延续水洗,尤其是深色白底花布上有优势。
节能减排效果
经过近1年时间的不断实践,活性染料全沸洗工艺,有如下效果:
提高印花水洗机生产效率20%以上。
在轧烘轧蒸上色工序中节水30%,节省蒸汽15%以上。在印花工序中节水30%~40%,节省蒸汽20%以上。由于全沸洗逐格溢洗工艺效果显著,企业运用此原理,改造一台印花水洗机,购买一台新型上色水洗机,并获得显著经济效益。
改造老式水洗机,将冷水喷淋→温水法→热水洗→热皂洗的老式水洗机,改为全沸水逐格溢流式水洗机,改造相关花费近20万元。
按这个技术原理设计并购买一台新型全沸水逐格溢流水洗机,于2011年5月安装生产,投资近220万元。
节省成本:原老式上色水洗机耗水220T/天;原老式上色水洗机耗汽45T/天;原老式印花水洗机耗水300T/天;原老式印花水洗机耗汽70T/天。
现新型上色水洗机节水30%;新型上色水洗机节汽15%;改造后印花机节水30%~40%;改造后印花机节汽20%以上。
现二台水洗机节水、节汽折合人民币近15万元/月,节能效果显著。
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