2011年4月,孚日集团股份有限公司董事会公布一季度业绩公告,公司一季度净利润比上年同期增长100%~120%。公司盈利大幅提高的缘故是公司营销力度不断增强,市场份额的不断扩大以及产品销售价格的提高,在孚日集团主营业务收入及利润均实现较大幅度的增长的努力中,集团毛巾一公司功不可没。他们在节能降耗,实现成本大幅度下降的过程中,为公司赢利水平实现跨越贡献了力量。
一项喊做低温煮漂技术的新染织工艺,使孚日集团毛巾一分公司实现了吨产品蒸汽消耗下降74.1%,吨产品综合成本降低20%以上的骄人成果。
众所周知,印染耗能大的莫过于蒸汽与水。既耗能又污染环境。如何降低成本,节能减排成为各企业竞相研发的课题。据知道,生产一吨上色产品需要水耗60吨,电542度,水蒸汽2.7吨,而且耗时、棉花纱线还有损耗。传统工艺生产一吨毛巾产品,综合成本大约为3200元/吨,还不包含皂洗、加软等上色后工序使用的能源。传统的毛巾上色,煮漂工艺温度高达110℃,假如能降低上色温度,就可以大大降低能源消耗。针对这种状况,孚日毛巾一公司成站了降耗课题攻关小组,对传统的染织工艺进行了大胆创新,低温煮漂技术的新染织工艺成为他们的首选。使用低温煮漂,可以将上色前中与、脱氧两步操作改为一步一浴法操作,可以节省水、电、汽、用工时间的花费。
从2009年起,孚日制订了一系列工艺改革方案,对新型的低温煮漂前处理剂进行筛选,从产品白度、毛效、强力、棉花纱线损耗等指标进行对照试验,终选择了国内一家公司生产的低温前处理剂进行试验。经过边试验边总结,在2010年,他们将实验室的试验工艺转化成车间大生产工艺,并且及时解决现场发觉的问题。随后,在生产车间全方位推广低温煮漂技术新工艺,并且对全部操作人员进行了培训,对现场操作进行了规范演练,确保新工艺的正常、有效使用。
孚日集团毛巾一公司厂长助理马贵忠是这个课题攻关小组的成员,他举例说,如用传统工艺,吨上色产品用水蒸汽2.7吨,低温煮漂技术用水蒸汽0.7吨,节省水蒸汽2吨,节省率达74.1%。其他方面,如水、电节省效果也非常显著。他告知记者,使用低温煮漂技术的新染织工艺,大大节省了水、电、汽的消耗。特别是在蒸汽使用上,一吨产品节省成本达100元。他为记者算了一笔账,使用新工艺,水蒸汽吨耗量降低30%以上,污水排放量减少20%以上,印染时间减少20%以上,耗电量减少20%以上,棉花纱线损耗减少20%以上。吨产品综合成本降低达20%以上,“按照孚日集团公司每年12000吨上色产品使用低温煮漂技术计算,每年可以产生节省成本980.6万元的直接经济效益。这项染整技术假如推广到全行业,将带来庞大的经济效益与社会效益。”他介绍说。
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